近年來,晉鋼集團福盛鋼鐵有限公司十分重視節(jié)約能源和加強資源的綜合利用。在“向節(jié)能減排要效益”的環(huán)保理念驅動下,該公司利用余壓和尾氣一年發(fā)電6億多度,滿足公司內(nèi)部30%以上的用電量。
11月3日下午,晉城環(huán)保行媒體采訪團來到晉鋼集團福盛鋼鐵有限公司。在煉鐵區(qū),記者注意到,不同于一般鋼鐵企業(yè)的是,這里的所有高爐都配備著一個與眾不同的小型廠房,里面是一套類似發(fā)電機組的裝置。
“以前,我們的高爐煤氣需要通過洗滌和除塵,再經(jīng)過減壓閥組,將200千帕左右的壓力減弱到合適水平(約15千帕),再進行使用。但是,這個過程中,不僅白白浪費了高爐煤氣余壓,而且減壓閥還會產(chǎn)生大量噪音,十分擾民。”晉鋼集團副總經(jīng)理竇慶說,為了有效利用資源,2009年前后,該公司開始籌建高爐爐頂余壓透平發(fā)電(TRT)項目,目前該公司所有的高爐都已配置這種發(fā)電機組,裝機容量達31MW,年發(fā)電量約2.16億度。
“簡單來說,這種發(fā)電機組的工作原理就是把壓力能轉化為機械能,再將機械能轉化為電能。”竇慶和介紹,這種裝置的好處就在于,把原本沒有用的余壓轉換成了電能,這樣不僅能獲得一定的經(jīng)濟效益,而且通過TRT機組的靜葉來調整高爐頂壓,可以更好控制頂壓,甚至把噪音和振動也轉化為了電能,可謂一舉多得。
不僅如此,為了進一步有效節(jié)約能源,福盛鋼鐵還充分利用了尾氣。
2012年3月,福盛鋼鐵開工建設尾氣發(fā)電項目,項目包括一臺15萬立方米煤氣柜、一臺8萬立方米煤氣柜、兩臺15MW煤氣發(fā)電機組及一臺6MW飽和蒸汽發(fā)電機組,針對富余的高爐煤氣、轉爐煤氣和煉鋼飽和蒸汽進行回收并綜合利用,工程總投資4.8億元。“以高爐煤氣為例,我們富余的高爐煤氣量大概為每小時500立方米,如果在排放塔點火后再安全排放,很容易造成極大的浪費。”竇慶和說,2013年10月,公司尾氣發(fā)電項目順利竣工投產(chǎn)后,年發(fā)電量達4億度。
鋼鐵企業(yè)向來是用電大戶,福盛鋼鐵年用電量大約18億度,而通過余壓、尾氣進行發(fā)電,每年就可供給公司內(nèi)部30%以上用電量,特別是整個發(fā)電過程中,使用的全部都是工廠自身生產(chǎn)的東西,可以說,“一步投資,穩(wěn)賺不賠,十分劃算”。









