平頂山飛行化工集團二期813工程造氣系統(tǒng)為富氧連續(xù)制氣,由于富氧爐風壓高,風向由爐底向上一個方向,將煤層中的灰分、揮發(fā)分等雜質(zhì)一起帶人半水煤氣中。雖然經(jīng)洗滌塔洗下大部分雜質(zhì),但仍有部分帶入半脫系統(tǒng)。
由于富氧爐供氣不足,加之C02成分高達16%,于是補充了部分間歇造氣爐產(chǎn)生的半水煤氣。
2004年底,我公司與市焦化公司合作引入了焦爐氣,經(jīng)非催化轉(zhuǎn)化制成合成氨原料氣。
這樣,就形成了三種半水煤氣并流進入脫硫系統(tǒng)。由于各種氣體流量變化較大,引起氣體成分變化較大,給脫硫吸收和再生及硫回收帶來了一定困難。
脫硫系統(tǒng)原設計采用的是栲膠脫硫,隨著半水煤氣成分的變化,半脫出現(xiàn)了脫硫效率時高時低、脫硫溶液懸浮硫含量時高時低、再生硫泡沫形成時好時壞且呈灰色、高位槽硫泡沫不易沉淀、清液渾濁、硫磺產(chǎn)量下降等問題。通過幾年來的不斷探索,找到了一些解決方法。
1 脫硫系統(tǒng)工藝狀況
1.1半脫系統(tǒng)
(1)半水煤氣中黑色油泥含量大。我們在富氧連續(xù)氣化爐出口、間歇爐出口、焦爐氣轉(zhuǎn)化爐出口均安裝一U型管過濾器,將濾出的雜質(zhì)進行比較,結(jié)果顯示:富氧連續(xù)氣化爐出口濾出的為黑色油泥,間歇爐出口則有少量煤塵,而焦爐氣轉(zhuǎn)化氣出口無明顯雜質(zhì),但轉(zhuǎn)化氣通入軟水中24 h,可見少量油花。黑色油泥主要來自富氧連續(xù)氣化爐。
(2)半脫塔入口壓力不穩(wěn)。由于半脫塔進口無加壓風機,三氣并流,壓力在5kPa~9 kPa之間連續(xù)波動,塔內(nèi)壓差也隨著各種氣體流量的變化而變化,對進入塔內(nèi)的氣、液的流動造成一定的影響。半脫塔入口前,只有一臺洗滌塔,沒有設計氣柜、電除塵,進半脫以前韻半水煤氣壓力、流量隨各種氣體的流量變化而變化。
(3)富氧制氣中C02含量高。三氣混合后,C02仍在13%左右,貧液中的Na2C03含量較低(1.06g/L),嚴重影響到Na2C03對H2S的吸收,半脫塔出口H2S含量高。
(4)焦爐氣出口苯、萘、烷基苯含量高。這些物質(zhì)與懸浮硫結(jié)合在一起,造成硫泡沫浮選差,海綿狀虛泡多,不易消泡。硫膏呈乳濁液狀態(tài),加溫后難以澄清,硫磺很少或沒有。補清時,補2 min~3 min,再生槽瞬間就產(chǎn)生大量虛泡沫,溢出再生槽。
(5)熔硫釜殘液無法回收。由于硫膏沉淀不好,造成熔硫釜殘液量增大,這些殘液中的懸浮硫高達50g/L,且副鹽含量較高,無法回收,造成浪費且污染環(huán)境。
1.2變脫系統(tǒng)
(1)變脫塔脫硫效率低。變脫進口H2S含量一般在80 mg/m3左右,變脫塔直徑為Ф2600mm,內(nèi)裝Ф76 mm聚丙烯階梯環(huán)三層,每層高5m,溶液循環(huán)量在280 m3/h左右,變脫出口H2S控制指標為5 mg/m3。
(2)變脫塔堵塔頻繁。由于變脫塔徑小,空塔氣速高,當變脫塔壓差增至13 kPa時,氣量、循環(huán)量稍有波動,很容易造成塔內(nèi)攔液和堵塔。
2 脫硫系統(tǒng)工藝優(yōu)化及設備改造
2.1工藝優(yōu)化
(1)控制半水煤氣進塔溫度。將半水煤氣溫度控制在25℃~30℃,脫硫溶液溫度控制在38℃左右,因為在這個溫度范圍內(nèi),吸收H2S效果較好。半水煤氣溫度低,說明造氣洗滌水量大,能洗掉更多的煤塵。
(2)加大溶液循環(huán)量。半脫貧、富液泵的型號是12sh-9,各兩臺,設計開一備一,由于半水煤氣量波動大,大的時候可達到70000 m3/h,小的時候達30000 m3/h,開一臺泵實際循環(huán)量不到600 m3/h,當氣量大時很難保證脫硫效率,半脫出口H2S經(jīng)常超標。為此,我們開啟兩臺泵,使其循環(huán)量在不產(chǎn)生液泛情況下,調(diào)到最大,再生槽自吸噴射器壓力控制在0.5 MPa,這樣就能保證最大氣量情況下,也能有較適中的氣液比,從而保證了吸收效率,半脫出口H2S很少超標。
由于富氧爐供氣不足,加之C02成分高達16%,于是補充了部分間歇造氣爐產(chǎn)生的半水煤氣。
2004年底,我公司與市焦化公司合作引入了焦爐氣,經(jīng)非催化轉(zhuǎn)化制成合成氨原料氣。
這樣,就形成了三種半水煤氣并流進入脫硫系統(tǒng)。由于各種氣體流量變化較大,引起氣體成分變化較大,給脫硫吸收和再生及硫回收帶來了一定困難。
脫硫系統(tǒng)原設計采用的是栲膠脫硫,隨著半水煤氣成分的變化,半脫出現(xiàn)了脫硫效率時高時低、脫硫溶液懸浮硫含量時高時低、再生硫泡沫形成時好時壞且呈灰色、高位槽硫泡沫不易沉淀、清液渾濁、硫磺產(chǎn)量下降等問題。通過幾年來的不斷探索,找到了一些解決方法。
1 脫硫系統(tǒng)工藝狀況
1.1半脫系統(tǒng)
(1)半水煤氣中黑色油泥含量大。我們在富氧連續(xù)氣化爐出口、間歇爐出口、焦爐氣轉(zhuǎn)化爐出口均安裝一U型管過濾器,將濾出的雜質(zhì)進行比較,結(jié)果顯示:富氧連續(xù)氣化爐出口濾出的為黑色油泥,間歇爐出口則有少量煤塵,而焦爐氣轉(zhuǎn)化氣出口無明顯雜質(zhì),但轉(zhuǎn)化氣通入軟水中24 h,可見少量油花。黑色油泥主要來自富氧連續(xù)氣化爐。
(2)半脫塔入口壓力不穩(wěn)。由于半脫塔進口無加壓風機,三氣并流,壓力在5kPa~9 kPa之間連續(xù)波動,塔內(nèi)壓差也隨著各種氣體流量的變化而變化,對進入塔內(nèi)的氣、液的流動造成一定的影響。半脫塔入口前,只有一臺洗滌塔,沒有設計氣柜、電除塵,進半脫以前韻半水煤氣壓力、流量隨各種氣體的流量變化而變化。
(3)富氧制氣中C02含量高。三氣混合后,C02仍在13%左右,貧液中的Na2C03含量較低(1.06g/L),嚴重影響到Na2C03對H2S的吸收,半脫塔出口H2S含量高。
(4)焦爐氣出口苯、萘、烷基苯含量高。這些物質(zhì)與懸浮硫結(jié)合在一起,造成硫泡沫浮選差,海綿狀虛泡多,不易消泡。硫膏呈乳濁液狀態(tài),加溫后難以澄清,硫磺很少或沒有。補清時,補2 min~3 min,再生槽瞬間就產(chǎn)生大量虛泡沫,溢出再生槽。
(5)熔硫釜殘液無法回收。由于硫膏沉淀不好,造成熔硫釜殘液量增大,這些殘液中的懸浮硫高達50g/L,且副鹽含量較高,無法回收,造成浪費且污染環(huán)境。
1.2變脫系統(tǒng)
(1)變脫塔脫硫效率低。變脫進口H2S含量一般在80 mg/m3左右,變脫塔直徑為Ф2600mm,內(nèi)裝Ф76 mm聚丙烯階梯環(huán)三層,每層高5m,溶液循環(huán)量在280 m3/h左右,變脫出口H2S控制指標為5 mg/m3。
(2)變脫塔堵塔頻繁。由于變脫塔徑小,空塔氣速高,當變脫塔壓差增至13 kPa時,氣量、循環(huán)量稍有波動,很容易造成塔內(nèi)攔液和堵塔。
2 脫硫系統(tǒng)工藝優(yōu)化及設備改造
2.1工藝優(yōu)化
(1)控制半水煤氣進塔溫度。將半水煤氣溫度控制在25℃~30℃,脫硫溶液溫度控制在38℃左右,因為在這個溫度范圍內(nèi),吸收H2S效果較好。半水煤氣溫度低,說明造氣洗滌水量大,能洗掉更多的煤塵。
(2)加大溶液循環(huán)量。半脫貧、富液泵的型號是12sh-9,各兩臺,設計開一備一,由于半水煤氣量波動大,大的時候可達到70000 m3/h,小的時候達30000 m3/h,開一臺泵實際循環(huán)量不到600 m3/h,當氣量大時很難保證脫硫效率,半脫出口H2S經(jīng)常超標。為此,我們開啟兩臺泵,使其循環(huán)量在不產(chǎn)生液泛情況下,調(diào)到最大,再生槽自吸噴射器壓力控制在0.5 MPa,這樣就能保證最大氣量情況下,也能有較適中的氣液比,從而保證了吸收效率,半脫出口H2S很少超標。





