1. 安裝熱工儀表,掌握系統(tǒng)的實際運行情況
供熱系統(tǒng)安裝所需的熱工儀表是掌握系統(tǒng)運行工況、準(zhǔn)確了解和分析系統(tǒng)存在的問題、采取正確方法與措施以達到節(jié)能挖潛目的重要手段。目前熱工儀表安裝不全、不準(zhǔn)的情況比較普遍,因此,必須要按照規(guī)定補齊所有熱工儀表,并保證儀表的完好和準(zhǔn)確。
2. 加強鍋爐房的運行管理,是投資少、效果顯著的節(jié)能措施
1.司爐人員及水處理人員必須經(jīng)國家勞動部門或技術(shù)監(jiān)督部門培訓(xùn)并考試合格;
2.建立正確、完善、切實可行的運行操作規(guī)程;
3.鍋爐房水處理(包括軟化水或脫鹽、除氧)設(shè)備處理后的水質(zhì),必須達到而易見國家規(guī)程規(guī)定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁鍋爐直接補自來水或河水;
4.嚴(yán)格執(zhí)行定期維修,停爐保養(yǎng)制度,保證設(shè)備完好,杜絕跑、冒、滴、漏。
3. 采用分層燃燒技術(shù),改善鍋爐燃燒狀況
目前城市集中供熱鍋爐房多采用鏈條爐排,燃煤多為煤炭公司供應(yīng)的混煤,著火條件差,爐膛溫度低,燃燒不完全,爐渣含碳量高,鍋爐熱效率普遍偏低。采用分層燃燒技術(shù)對減少爐渣含碳量、提高鍋爐熱效率,有明顯的效果。
沈陽惠天公司一臺10.5MW的熱水爐,采用分層燃燒后,熱效率由70.2%提高到75.1%,爐渣含碳量由13%下降為10%。唐山熱力公司采用該技術(shù),使鍋爐熱效率提高10~15%,爐渣含碳量降低至10%以下,而且鍋爐燃燒系統(tǒng)的設(shè)備故障大大減少,提高了鍋爐運行的可靠性和安全性。
對于粉末含量高的燃煤,可以采用分層燃燒及型煤技術(shù)。該技術(shù)是將原煤在入料口先通過分層裝置進行篩分,使大顆粒煤直接落至爐排上,小顆粒及粉末送入爐前型煤裝置壓制成核桃大小形狀的煤塊,然后送入爐排,以提高煤層的透氣性,從而強化燃燒,提高鍋爐熱效率和減少環(huán)境污染。中原油田鍋爐燃用鶴壁煤,粉末含量高,Φ<3mm的煤粒約占60~70%,采用此技術(shù)后,爐渣含碳量降低到15%以下,鍋爐效率提高了8%,煙塵排放達到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),年節(jié)煤8~10%。
沒有空氣予熱器的鍋爐,因為向爐排上送的是冷風(fēng),容易造成大塊煤不易燒透,使?fàn)t渣含碳量反而略有增加,不宜采用。
4. 采用復(fù)合燃燒技術(shù),增加鍋爐出力
對大型鏈條爐排鍋爐,當(dāng)用戶熱負(fù)荷增加,擴建鍋爐沒有地方時,亦可采用復(fù)合燃燒技術(shù),在鏈條爐排鍋爐的爐側(cè)或爐前,增裝一套磨煤系統(tǒng)及煤粉噴燃裝置,將制成的煤粉吹入爐膛內(nèi),依靠爐排上的火床,引燃煤粉,使在爐內(nèi)形成層燃和室燃兩種燃燒方式。采用復(fù)合燃燒,需要增加燃燒空間,加大除塵力度,但可以提高鍋爐出力和效率。沈陽惠天公司在29MW的熱水鍋爐應(yīng)用此技術(shù)后,出力提高20~30%,爐渣含碳量降低4.5%,鍋爐熱效率提高12.5%。
5.中小型鍋爐采用煤渣混燒、減少爐渣含碳量
中小型鍋爐、采用煤與爐渣混燒法是一種投入較很小,效果很好的節(jié)煤措施。煤與爐渣的比例約為4:1,充分混合后入爐燃燒,煤中摻了顆粒較大的渣,減少了通風(fēng)阻力,送風(fēng)更加均勻,增加了煤層的透氣性,提高了燃燒的穩(wěn)定性,使?fàn)t渣含碳量顯著下降。北京市昌平縣房管局供暖服務(wù)公司,海淀區(qū)房屋土地管理局房屋設(shè)備經(jīng)營管理處及天津市房屋供熱公司在14MW鍋爐上采用煤與渣混燒法后,爐渣含碳量分別下降到3%~8%。
供熱系統(tǒng)安裝所需的熱工儀表是掌握系統(tǒng)運行工況、準(zhǔn)確了解和分析系統(tǒng)存在的問題、采取正確方法與措施以達到節(jié)能挖潛目的重要手段。目前熱工儀表安裝不全、不準(zhǔn)的情況比較普遍,因此,必須要按照規(guī)定補齊所有熱工儀表,并保證儀表的完好和準(zhǔn)確。
2. 加強鍋爐房的運行管理,是投資少、效果顯著的節(jié)能措施
1.司爐人員及水處理人員必須經(jīng)國家勞動部門或技術(shù)監(jiān)督部門培訓(xùn)并考試合格;
2.建立正確、完善、切實可行的運行操作規(guī)程;
3.鍋爐房水處理(包括軟化水或脫鹽、除氧)設(shè)備處理后的水質(zhì),必須達到而易見國家規(guī)程規(guī)定的水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)禁鍋爐直接補自來水或河水;
4.嚴(yán)格執(zhí)行定期維修,停爐保養(yǎng)制度,保證設(shè)備完好,杜絕跑、冒、滴、漏。
3. 采用分層燃燒技術(shù),改善鍋爐燃燒狀況
目前城市集中供熱鍋爐房多采用鏈條爐排,燃煤多為煤炭公司供應(yīng)的混煤,著火條件差,爐膛溫度低,燃燒不完全,爐渣含碳量高,鍋爐熱效率普遍偏低。采用分層燃燒技術(shù)對減少爐渣含碳量、提高鍋爐熱效率,有明顯的效果。
沈陽惠天公司一臺10.5MW的熱水爐,采用分層燃燒后,熱效率由70.2%提高到75.1%,爐渣含碳量由13%下降為10%。唐山熱力公司采用該技術(shù),使鍋爐熱效率提高10~15%,爐渣含碳量降低至10%以下,而且鍋爐燃燒系統(tǒng)的設(shè)備故障大大減少,提高了鍋爐運行的可靠性和安全性。
對于粉末含量高的燃煤,可以采用分層燃燒及型煤技術(shù)。該技術(shù)是將原煤在入料口先通過分層裝置進行篩分,使大顆粒煤直接落至爐排上,小顆粒及粉末送入爐前型煤裝置壓制成核桃大小形狀的煤塊,然后送入爐排,以提高煤層的透氣性,從而強化燃燒,提高鍋爐熱效率和減少環(huán)境污染。中原油田鍋爐燃用鶴壁煤,粉末含量高,Φ<3mm的煤粒約占60~70%,采用此技術(shù)后,爐渣含碳量降低到15%以下,鍋爐效率提高了8%,煙塵排放達到環(huán)保標(biāo)準(zhǔn),年節(jié)煤8~10%。
沒有空氣予熱器的鍋爐,因為向爐排上送的是冷風(fēng),容易造成大塊煤不易燒透,使?fàn)t渣含碳量反而略有增加,不宜采用。
4. 采用復(fù)合燃燒技術(shù),增加鍋爐出力
對大型鏈條爐排鍋爐,當(dāng)用戶熱負(fù)荷增加,擴建鍋爐沒有地方時,亦可采用復(fù)合燃燒技術(shù),在鏈條爐排鍋爐的爐側(cè)或爐前,增裝一套磨煤系統(tǒng)及煤粉噴燃裝置,將制成的煤粉吹入爐膛內(nèi),依靠爐排上的火床,引燃煤粉,使在爐內(nèi)形成層燃和室燃兩種燃燒方式。采用復(fù)合燃燒,需要增加燃燒空間,加大除塵力度,但可以提高鍋爐出力和效率。沈陽惠天公司在29MW的熱水鍋爐應(yīng)用此技術(shù)后,出力提高20~30%,爐渣含碳量降低4.5%,鍋爐熱效率提高12.5%。
5.中小型鍋爐采用煤渣混燒、減少爐渣含碳量
中小型鍋爐、采用煤與爐渣混燒法是一種投入較很小,效果很好的節(jié)煤措施。煤與爐渣的比例約為4:1,充分混合后入爐燃燒,煤中摻了顆粒較大的渣,減少了通風(fēng)阻力,送風(fēng)更加均勻,增加了煤層的透氣性,提高了燃燒的穩(wěn)定性,使?fàn)t渣含碳量顯著下降。北京市昌平縣房管局供暖服務(wù)公司,海淀區(qū)房屋土地管理局房屋設(shè)備經(jīng)營管理處及天津市房屋供熱公司在14MW鍋爐上采用煤與渣混燒法后,爐渣含碳量分別下降到3%~8%。





