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技術(shù)
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火電廠氮氧化物減排氨區(qū)系統(tǒng)優(yōu)化

   2016-02-18 中國節(jié)能網(wǎng)8700
核心提示:控制大氣污染是歷史使命,火力發(fā)電機(jī)組進(jìn)行氮氧化物排放控制已經(jīng)取得效果,進(jìn)行超潔凈改造達(dá)到天然氣燃汽輪機(jī)排放50mg m3標(biāo)準(zhǔn),液氨作為火電廠

控制大氣污染是歷史使命,火力發(fā)電機(jī)組進(jìn)行氮氧化物排放控制已經(jīng)取得效果,進(jìn)行超潔凈改造達(dá)到天然氣燃汽輪機(jī)排放50mg/m3標(biāo)準(zhǔn),液氨作為火電廠煙氣脫硝(SCR)催化劑之一被廣泛采用,這里液氨被作為重大危險源,設(shè)備管理等同于主機(jī)系統(tǒng),對于氨區(qū)存在問題進(jìn)行系統(tǒng)優(yōu)化就尤為重要,就如何解決系統(tǒng)供氨系統(tǒng)堵塞、振動、泄漏問題進(jìn)行介紹。

一、 氨區(qū)系統(tǒng)存在缺陷

SCR氨區(qū)從設(shè)計、施工安裝、運(yùn)行存在一些缺陷,如液氨儲罐平臺與管道的交叉布置不符合人機(jī)功效,不方便操作人員行走和操作;接卸液氨槽車使用金屬軟管連接以及液氨鶴管位置不對,不符合安全要求;接卸液氨時液氨壓縮機(jī)進(jìn)出口管道振動,引起四通閥與管道連接部位泄漏;液氨蒸發(fā)器液氨調(diào)門卡澀,造成流量無法調(diào)節(jié);爐側(cè)氨氣流量計因異物沉積無法正常顯示,影響到噴氨脫硝效果。

二、 設(shè)計安裝階段系統(tǒng)優(yōu)化

1、 液氨鶴管移位

氨區(qū)接卸液氨鶴管放置在氨車通道一端,采用金屬軟管連接槽車和鶴管,接卸區(qū)消防噴淋管橫在通道上方影響槽車進(jìn)出,存在車、鶴管、噴淋管碰撞的風(fēng)險。通過改進(jìn)將鶴管移位到槽車通道一側(cè),鶴管和槽車直接對接,并方便槽車雙向進(jìn)出。

火電廠氮氧化物減排氨區(qū)系統(tǒng)優(yōu)化

2、 液氨儲罐頂部平臺抬高

液氨儲罐頂部工作平臺與管道交叉,管道在平臺上有4根,影響人員走動,為避免磕碰氨管道,將平臺上移到交叉管道之上。

三、 液氨調(diào)閥、流量計堵塞優(yōu)化

1、 液氨調(diào)閥、流量計堵塞原因分析

在脫硝供氨系統(tǒng)運(yùn)行5個月后,發(fā)生液氨蒸發(fā)器液氨調(diào)門堵塞,調(diào)閥開度逐漸增大,不能穩(wěn)定氨氣稀釋罐壓力;爐側(cè)氨氣流量計堵塞,造成流量計不準(zhǔn)確,噴氨量調(diào)整困難。液氨調(diào)門頻繁堵塞,最高達(dá)每天需要解體清理一次,氨氣流量計因堵塞不穩(wěn)定,嚴(yán)重影響脫硝系統(tǒng)運(yùn)行。

對液氨調(diào)門檢查,清理堵塞物,主要是氨氣中攜帶的廢油和鐵雜質(zhì)。

火電廠氮氧化物減排氨區(qū)系統(tǒng)優(yōu)化

氨氣流量計堵塞物分析:

在2013年12月份,#1爐噴氨調(diào)門、流量計出現(xiàn)異常,流量計自動顯示流量調(diào)大,造成噴氨量增大。堵塞物能被磁鐵吸附,為鐵化合物與油形成的混合物,鐵的氧化物為細(xì)小顆粒,主要是管道殘留物,油來源與液氨中。

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2、 液氨市場調(diào)查

供氨市場調(diào)研,對本地區(qū)售氨企業(yè)生產(chǎn)工藝進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查,主要是質(zhì)量控制,出售液氨質(zhì)量含量、雜質(zhì)是否滿足要求,排除不合格生產(chǎn)氨的企業(yè)。從化工企業(yè)液氨生產(chǎn)工藝和現(xiàn)有產(chǎn)品質(zhì)量控制方法考慮,盡量不使用石油、天然氣作為原材料的生產(chǎn)液氨企業(yè)。

四、 加裝液氨過濾器提高液氨品質(zhì),降低堵塞次數(shù)

通過液氨生產(chǎn)企業(yè)調(diào)研,一是生產(chǎn)液氨工藝帶入少量的油、水等雜質(zhì);二是防止液氨對罐體的腐蝕,罐體內(nèi)壁采用油的保護(hù)方式;三是液氨壓縮機(jī)漏油進(jìn)入液氨系統(tǒng)。

液氨生產(chǎn)企業(yè)為提高液氨含量往往使用液氨過濾器,將液氨過濾器引入到供氨系統(tǒng),過濾液氨中的油、水、鐵的化合物等雜質(zhì)。

通過加裝液氨過濾器,接卸過液氨后將過濾雜質(zhì)排出。運(yùn)行2年以來,液氨過濾器、氨氣流量計堵塞現(xiàn)象明顯降低,可以連續(xù)運(yùn)行6個月無堵塞。

過濾器采用玻璃纖維不銹鋼復(fù)合燒結(jié)濾芯,將液氨純度提到99.9%,選用3支5um過濾精密,直徑70mm,高度490mm,濾芯為內(nèi)螺紋連接。玻璃纖維濾芯使用周期為三個月,孔徑會逐步變大影響過濾,需要定期進(jìn)行更換。采用波紋管密封的截止閥,其關(guān)鍵部件——金屬波紋管,采用的是內(nèi)藏式波紋管,免沖刷設(shè)計,另采用多層結(jié)構(gòu),通過液壓成形,可保證最大程度的壽命延長。

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五、 液氨壓縮機(jī)四通閥泄漏優(yōu)化

四通閥泄漏原因分析:氨區(qū)系統(tǒng)投運(yùn)前進(jìn)行氮?dú)庵脫Q和試壓,系統(tǒng)嚴(yán)密性通過驗收,系統(tǒng)嚴(yán)密可靠。在運(yùn)行一段時間,接卸過幾次液氨后,液氨壓縮機(jī)四通閥開始泄漏,采用臨時粘接的辦法進(jìn)行處理。通過現(xiàn)場觀察,液氨壓縮機(jī)進(jìn)出口管道彎頭多阻力大引起管道振動,四通閥與管道為絲扣連接,在振動后引起泄漏。

系統(tǒng)優(yōu)化避免泄漏:液氨壓縮機(jī)位置管道不易再進(jìn)行改變,一是通過加固管道減少振動,控制振源;二是將四通閥與管道采用金屬軟管連接,減少振動能量傳遞,使得四通閥不因振動引起泄漏。

六、 結(jié)束語

通過在液氨鶴管出口管道加裝液氨過濾器,降低雜質(zhì)進(jìn)入液氨儲罐,避免液氨蒸發(fā)器液氨調(diào)閥、爐側(cè)氨氣流量計頻繁堵塞;解決液氨壓縮機(jī)四通閥泄漏,接卸液氨正常進(jìn)行,為供氨系統(tǒng)及脫硝系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行提供條件。

 
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