天然氣凈化廠是普光氣田耗能大戶,占能耗使用量的90%。面對今年嚴峻的成本壓力,該廠在每一滴水、每一度電、每一立方米蒸汽上精打細算,發(fā)揚“干毛巾也要擰出三滴水”的精神,細摳管理的每一個環(huán)節(jié),一點一滴降低生產(chǎn)費用,通過精細管理掘開了節(jié)能增效的“泉眼”。今年前6個月,該廠自用燃料氣和電力消耗量“雙下降”,平均單位綜合能耗低于集團公司下達指標。
動力爐“放長假”
蒸汽是凈化廠的動力“心臟”。外界氣溫在20攝氏度以上、聯(lián)合裝置在95%以上負荷運行的情況下,凈化廠聯(lián)合裝置自產(chǎn)的蒸汽能夠滿足全廠生產(chǎn)的需要,動力站三臺動力爐可全部停運。
一旦受到外界影響,裝置生產(chǎn)負荷波動,蒸汽自給不足,需要啟動動力爐補給蒸汽。“鍋爐啟動耗電、耗氣,爐子動一動燒的都是錢,都要進入我們的成本。”該廠生產(chǎn)辦公室主任王擁軍說。
目前,采氣廠每月進行的緩蝕劑批處理對凈化廠平穩(wěn)生產(chǎn)影響較大。這一期間原料氣量下降,影響凈化廠蒸汽系統(tǒng)平穩(wěn)運行。面對這一繞不過去的難題,該廠創(chuàng)新思維,積極與采氣廠協(xié)商,將各條管線批處理時間優(yōu)化集中在每月的最后一周,有效減少了啟停爐次數(shù)。
面對裝置啟停調(diào)負荷產(chǎn)生的蒸汽暫時波動,該廠按照優(yōu)先原則切換部分汽驅(qū)設(shè)備至電力驅(qū)動,直到滿足全廠的蒸汽平衡。“這一辦法改變了頻繁啟動爐子的舊習(xí),減少了啟停爐成本,降低了操作風險。”該廠公用工程車間主任胡文明說。
今年4至5月份,該廠動力爐停爐共計45天,而去年全年僅停爐39天。“兩個月因停爐節(jié)約燃氣費用380萬元,電耗與同期相比也明顯下降。”王擁軍很滿意。
循環(huán)水“再瘦身”
“以前缺乏管理經(jīng)驗,水質(zhì)經(jīng)常出現(xiàn)問題,單次剝泥置換耗水量上萬立方米,‘潑出去’的水都是成本。”循環(huán)水耗水量大一直讓“水專家”胡文明很頭痛。
在長期生產(chǎn)中,公用工程車間技術(shù)人員不斷摸索,優(yōu)化篩選藥劑,控制黏泥產(chǎn)生,減少剝泥置換次數(shù)。凈化廠地處山區(qū),不同季節(jié)水質(zhì)波動大,夏季河水高濁低鈣,冬季河水鈣、鎂離子含量高。針對不同季節(jié)的水質(zhì),該廠在藥劑選擇上進行調(diào)整,夏天多添加緩蝕劑,冬季則多添加阻垢劑。
“我們采取‘對癥下藥’后,循環(huán)水質(zhì)量明顯提高,剝泥置換次數(shù)明顯減少,僅1至4月份,凈化廠新鮮水補給量就減少了40萬立方米。”胡文明說。
普光天然氣凈化廠是中石化唯一一家將裝置酸性汽提水作為循環(huán)水補充水的企業(yè)。每天雖然可以減少3000立方米新鮮水補給,但汽提水水質(zhì)不穩(wěn)定,有時會將雜質(zhì)帶入循環(huán)水中,造成水質(zhì)污染。
為變廢為寶,該廠優(yōu)化參數(shù)管理,通過在線監(jiān)測系統(tǒng),可在4到8小時內(nèi)“鎖定”問題酸性汽提水來源,采用加注優(yōu)質(zhì)藥劑的方法剝離雜質(zhì),穩(wěn)定水質(zhì)。“今年我們將為酸性汽提水加裝凈化裝置,使其更好發(fā)揮節(jié)能增效的作用。”該廠技術(shù)管理辦公室主任張文斌說。
控污水“少埋單”
凈化廠每年檢修會產(chǎn)生大量污水,一立方米污水處理費用近800元。去年,該廠為處理檢修污水“埋單”500萬元。“減少污水量可以直接降低處理費用,省的可是‘真金白銀’。”王擁軍說。
以往,該廠在聯(lián)合裝置檢修時,將第一遍含有脫硫劑的裝置檢修污水直接輸送到污水處理場。“這批含有脫硫劑的檢修污水量將近1500立方米,處理難度相當大。”胡文明說。
然而,今年這項工作卻有了新變化:這些含有低濃度脫硫劑的檢修污水暫時儲存在污水罐中,在脫硫單元補充脫硫劑溶液時,與高濃度脫硫劑溶液“勾兌”,重新回到聯(lián)合裝置“上班”。
“以前檢修污水可以灌滿三個應(yīng)急存儲罐,現(xiàn)在減少了將近一半,使我們有更多的緩沖余地。”公用工程車間職工馮誠說。
此外,該廠加強聯(lián)合裝置日常生產(chǎn)污水管控,推行減污量考核,凈化車間認真開展清污分流,單套聯(lián)合裝置污水產(chǎn)生量比去年同期降低33%。“減少的雖然是污水,但降低的是后期處理的能耗和成本。”王擁軍說。
凈化廠檢修污水和生產(chǎn)污水總量的減少,使污水處理成本和能耗大大降低。“高濃度污水得到合理利用,緩解了污水處理場的環(huán)保壓力,年預(yù)計可以節(jié)約處理成本200多萬元。”胡文明說。
動力爐“放長假”
蒸汽是凈化廠的動力“心臟”。外界氣溫在20攝氏度以上、聯(lián)合裝置在95%以上負荷運行的情況下,凈化廠聯(lián)合裝置自產(chǎn)的蒸汽能夠滿足全廠生產(chǎn)的需要,動力站三臺動力爐可全部停運。
一旦受到外界影響,裝置生產(chǎn)負荷波動,蒸汽自給不足,需要啟動動力爐補給蒸汽。“鍋爐啟動耗電、耗氣,爐子動一動燒的都是錢,都要進入我們的成本。”該廠生產(chǎn)辦公室主任王擁軍說。
目前,采氣廠每月進行的緩蝕劑批處理對凈化廠平穩(wěn)生產(chǎn)影響較大。這一期間原料氣量下降,影響凈化廠蒸汽系統(tǒng)平穩(wěn)運行。面對這一繞不過去的難題,該廠創(chuàng)新思維,積極與采氣廠協(xié)商,將各條管線批處理時間優(yōu)化集中在每月的最后一周,有效減少了啟停爐次數(shù)。
面對裝置啟停調(diào)負荷產(chǎn)生的蒸汽暫時波動,該廠按照優(yōu)先原則切換部分汽驅(qū)設(shè)備至電力驅(qū)動,直到滿足全廠的蒸汽平衡。“這一辦法改變了頻繁啟動爐子的舊習(xí),減少了啟停爐成本,降低了操作風險。”該廠公用工程車間主任胡文明說。
今年4至5月份,該廠動力爐停爐共計45天,而去年全年僅停爐39天。“兩個月因停爐節(jié)約燃氣費用380萬元,電耗與同期相比也明顯下降。”王擁軍很滿意。
循環(huán)水“再瘦身”
“以前缺乏管理經(jīng)驗,水質(zhì)經(jīng)常出現(xiàn)問題,單次剝泥置換耗水量上萬立方米,‘潑出去’的水都是成本。”循環(huán)水耗水量大一直讓“水專家”胡文明很頭痛。
在長期生產(chǎn)中,公用工程車間技術(shù)人員不斷摸索,優(yōu)化篩選藥劑,控制黏泥產(chǎn)生,減少剝泥置換次數(shù)。凈化廠地處山區(qū),不同季節(jié)水質(zhì)波動大,夏季河水高濁低鈣,冬季河水鈣、鎂離子含量高。針對不同季節(jié)的水質(zhì),該廠在藥劑選擇上進行調(diào)整,夏天多添加緩蝕劑,冬季則多添加阻垢劑。
“我們采取‘對癥下藥’后,循環(huán)水質(zhì)量明顯提高,剝泥置換次數(shù)明顯減少,僅1至4月份,凈化廠新鮮水補給量就減少了40萬立方米。”胡文明說。
普光天然氣凈化廠是中石化唯一一家將裝置酸性汽提水作為循環(huán)水補充水的企業(yè)。每天雖然可以減少3000立方米新鮮水補給,但汽提水水質(zhì)不穩(wěn)定,有時會將雜質(zhì)帶入循環(huán)水中,造成水質(zhì)污染。
為變廢為寶,該廠優(yōu)化參數(shù)管理,通過在線監(jiān)測系統(tǒng),可在4到8小時內(nèi)“鎖定”問題酸性汽提水來源,采用加注優(yōu)質(zhì)藥劑的方法剝離雜質(zhì),穩(wěn)定水質(zhì)。“今年我們將為酸性汽提水加裝凈化裝置,使其更好發(fā)揮節(jié)能增效的作用。”該廠技術(shù)管理辦公室主任張文斌說。
控污水“少埋單”
凈化廠每年檢修會產(chǎn)生大量污水,一立方米污水處理費用近800元。去年,該廠為處理檢修污水“埋單”500萬元。“減少污水量可以直接降低處理費用,省的可是‘真金白銀’。”王擁軍說。
以往,該廠在聯(lián)合裝置檢修時,將第一遍含有脫硫劑的裝置檢修污水直接輸送到污水處理場。“這批含有脫硫劑的檢修污水量將近1500立方米,處理難度相當大。”胡文明說。
然而,今年這項工作卻有了新變化:這些含有低濃度脫硫劑的檢修污水暫時儲存在污水罐中,在脫硫單元補充脫硫劑溶液時,與高濃度脫硫劑溶液“勾兌”,重新回到聯(lián)合裝置“上班”。
“以前檢修污水可以灌滿三個應(yīng)急存儲罐,現(xiàn)在減少了將近一半,使我們有更多的緩沖余地。”公用工程車間職工馮誠說。
此外,該廠加強聯(lián)合裝置日常生產(chǎn)污水管控,推行減污量考核,凈化車間認真開展清污分流,單套聯(lián)合裝置污水產(chǎn)生量比去年同期降低33%。“減少的雖然是污水,但降低的是后期處理的能耗和成本。”王擁軍說。
凈化廠檢修污水和生產(chǎn)污水總量的減少,使污水處理成本和能耗大大降低。“高濃度污水得到合理利用,緩解了污水處理場的環(huán)保壓力,年預(yù)計可以節(jié)約處理成本200多萬元。”胡文明說。









