中國鋁業(yè)連城分公司熔鑄廠針對不良水位、水耗問題,開展節(jié)水技術(shù)改造,改造后提高了水資源利用率,實現(xiàn)工業(yè)用水零排放。
今年前半年,該公司熔鑄廠將減少鋁合金用水量立項攻關(guān),尋找“出血點”。項目組對各生產(chǎn)流程的實際耗水數(shù)據(jù)進行梳理分析,發(fā)現(xiàn)在生產(chǎn)過程中,由于顯示屏、回水泵、鑄井水位測量儀器失準故障以及生產(chǎn)操作不當?shù)纫蛩?,造成鑄井冷卻水水位超高,形成溢流外排,從而增加了合金生產(chǎn)用水量。
根據(jù)實際,項目組“雙管齊下”,一方面在原溢流管安裝截止閥,增加旁通收集管道至集水坑,坑內(nèi)安裝抽水泵,將收集的溢流水打入循環(huán)水池,利用水位的高低來控制排水泵的啟動與停止,實現(xiàn)溢流水回收利用,杜絕外排,達到工業(yè)用水零排放;另一方面增加一條管道,將經(jīng)過凈化處理的工業(yè)廢水和生活用水引入循環(huán)系統(tǒng)替代新水,降低新水消耗。
7月底,該公司完成了節(jié)水技術(shù)改造,止住了“出血點”,提高了合金用水利用率,實現(xiàn)了工業(yè)用水零排放,8—10月份,該公司合金生產(chǎn)新水單耗同比下降了52%,新水消耗創(chuàng)歷史新低。









