3月15日,安慶石化煉油一部催化裂化裝置技能大師何聲強坐在操作臺前,拿著鼠標認真調(diào)節(jié)著煙氣脫硫洗滌塔堿液循環(huán)量,提高煙氣脫硫效果。
前期,安慶石化煉油一部140萬噸/年催化裂化裝置煙氣脫硫脫硝環(huán)保項目建成投用后,排放煙氣中污染物含量大為減少,二氧化硫含量接近零,氮氧化物減少到100毫克/標米以下,粉塵含量只有近20毫克標米,各項污染物排放指標優(yōu)于國家“十二五”排放標準,環(huán)保效果立竿見影,成為安慶石化環(huán)保工作的又一亮點。
安慶石化在中國石化集團公司的部署下,積極推進減排減污,加強生態(tài)文明建設(shè),按照國家“十二五” 碧水藍天環(huán)保規(guī)劃治理煙氣,確保排放煙氣中二氧化硫、氮氧化物、粉塵排放量全面達到“十二五”規(guī)劃煙氣中污染物排放最高允許排放標準二氧化硫400毫克/標米、氮氧化物200毫克/標米、顆粒物排放50毫克/標米新國標,提高周邊環(huán)境指數(shù)。
這項煙氣脫硫脫硝項目,安慶石化投資近億元,從破土施工到煙氣管道對接、工程驗收中交,工期長達半年多,環(huán)保項目建成后一次性成功投用,凈化煙氣排放量每小時達到近15萬標米,其中含水量每小時近23000千克。
環(huán)保裝置脫硝部分采用選擇性催化還原技術(shù),使煙氣中的氮氧化物與氨發(fā)生還原反應(yīng),生成無害的氮氣和水。脫硫部分采用國外先進的EDV濕法洗滌技術(shù),脫硫洗滌塔是核心設(shè)備,高溫煙氣和氫氧化鈉吸收劑逆向接觸,煙氣中的二氧化硫、催化劑顆粒物以及其他酸性氣體被吸收,達到凈化煙氣目的。
同時脫硫洗滌塔內(nèi),有不斷補入近20噸/時的新鮮水,有循環(huán)使用氫氧化鈉吸收劑,塔底近200攝氏度的煙氣進入后,和水份換熱,小部分液態(tài)水加熱氣化成水蒸汽。
“脫硫洗滌塔頂煙囪排放的是凈化煙氣、水蒸汽混合物,對環(huán)境和人體都無害。”何聲強高興地介紹。









