1 100MW汽輪機(jī)現(xiàn)狀
佳木斯發(fā)電廠11號(hào)、12號(hào)機(jī)組的100MW汽輪機(jī)為20世紀(jì)60年代設(shè)計(jì)產(chǎn)品,主設(shè)備嚴(yán)重老化,根據(jù)電廠運(yùn)行及反饋情況,存在如下問題:
a.機(jī)組設(shè)計(jì)熱耗為9252.8kJ/(kW.h),而實(shí)際運(yùn)行卻達(dá)不到此值。熱耗較新型機(jī)組高,經(jīng)濟(jì)性差。高、低壓缸效率分別為85%和80%,效率比新型機(jī)組低。
b.機(jī)組為純冷凝機(jī)組,不能熱電聯(lián)供。
c.機(jī)組使用雙列調(diào)節(jié)級(jí),焓降大,葉片展選弦比小,二次流損失大,調(diào)節(jié)級(jí)效率低。
d.葉片型線是40~50年代蘇聯(lián)老型線,氣動(dòng)性能差,葉型損失大,效率低。
e.原設(shè)計(jì)葉片采用鉚接圍帶,鉚釘頭外露,圍帶上只裝兩道汽封齒,且高壓各級(jí)壓力大,漏汽量大。
f.高、低壓缸前后汽封、隔板汽封都是老式汽封,結(jié)構(gòu)不合理,齒數(shù)少,漏汽量大;軸向間隙小,啟停不便,易造成磨擦損壞。
g.動(dòng)葉根部采用軸向汽封,機(jī)組運(yùn)行脹差大時(shí),漏汽量大。
h.高壓缸后部及低壓缸內(nèi)外流道都是階梯狀,導(dǎo)葉頂部擴(kuò)張角過大,通流不光滑,蒸汽在通道中突然擴(kuò)張而產(chǎn)生脫流,使流動(dòng)損失增大。階梯型結(jié)構(gòu)也增加了沖擊損失。
i.低壓缸動(dòng)葉拉筋比較多,低壓第三[注]級(jí)313mm長葉片有兩道拉筋;低壓第四級(jí)長432mm葉片有一道拉筋,末級(jí)長665mm葉片也有一道拉筋。在汽流通道中,由于拉筋的存在,汽流發(fā)生繞流、脫流擴(kuò)壓和局部加速流加,增加了流動(dòng)損失。另外,低壓后三[注]級(jí)動(dòng)葉片頂部沒有圍帶,頂部損失和漏汽量大。
j.動(dòng)靜葉軸向間隙過小,不利于機(jī)組快速啟停和適應(yīng)調(diào)峰時(shí)負(fù)荷的變化。
2 100MW汽輪機(jī)的通流部分改造
針對以上情況,采用大量的先進(jìn)技術(shù)對100MW汽輪機(jī)通流部分進(jìn)行改造,這些技術(shù)都是在其他機(jī)組上成功地運(yùn)用過并取得良好效果的。
2.1調(diào)節(jié)級(jí)噴嘴采用子午面收縮葉柵
調(diào)節(jié)級(jí)子午面收縮葉柵如圖1所示。實(shí)驗(yàn)結(jié)果表明,合適的收縮比和適當(dāng)?shù)淖游缑嫘途€,可以將葉柵損失降低26%。采用子午面收縮葉柵后,調(diào)節(jié)級(jí)效率提高1.1%。為確保噴嘴葉柵加工精度,噴嘴環(huán)采用焊接結(jié)構(gòu)。
2.2壓力級(jí)采用高效后加載“魚頭”葉型
新設(shè)計(jì)的高壓缸壓力級(jí)均采用后加載的“魚頭”靜葉柵(見圖2)。與傳統(tǒng)的透平葉柵速度分配規(guī)律相比,后加載靜葉柵的最大氣動(dòng)力負(fù)荷位置明顯移往下游方向(見圖3),試驗(yàn)證明這種葉柵的突出優(yōu)點(diǎn)是:由于葉柵通道前后壓力面與吸力面的壓差較小,削弱通道的二次流強(qiáng)度,使葉柵損失大大降低。后加載靜葉柵不僅效率高,而且葉型剛度大,其攻角適應(yīng)范圍廣(見圖4),這對提高機(jī)組的變工況性能非常有利。





