“污染治理設(shè)施正常運(yùn)行情況下,煙塵排放濃度15毫克/立方米、二氧化硫排放濃度小于160毫克/立方米、氮氧化物排放濃度小于82毫克/立方米。”這是河北省環(huán)境監(jiān)測(cè)中心10月11日對(duì)沙河電廠1號(hào)機(jī)組排口污染物濃度的監(jiān)測(cè)結(jié)果,這一組數(shù)據(jù)優(yōu)于超低排放標(biāo)準(zhǔn)。
邢臺(tái)地處全國(guó)大氣污染最嚴(yán)重的京津冀地區(qū),位于邢臺(tái)沙河市境內(nèi)的沙河電廠充分認(rèn)識(shí)到環(huán)保安全對(duì)公司的極端重要性,提出“綠色、環(huán)保、安全、節(jié)能”管理理念,將環(huán)保工作作為企業(yè)生存發(fā)展的基本素質(zhì)和前提要求。他們提出,將環(huán)保工作等同于安全工作來管理,將環(huán)保設(shè)施等同于發(fā)電主設(shè)備來管理,這堅(jiān)定了該廠做好環(huán)保這個(gè)“硬指標(biāo)”的決心和信心。
邢臺(tái)市作為全國(guó)執(zhí)行大氣污染物排放特別限制的重點(diǎn)地區(qū),火電行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)高于其他地方。在此背景下,沙河電廠嚴(yán)格按照國(guó)家和地方大氣污染綜合治理的計(jì)劃要求,精心組織,超前謀劃,積極實(shí)施各項(xiàng)環(huán)保技改工程。自2013年以來,該廠累計(jì)投入4.95億元資金用于節(jié)能環(huán)保多項(xiàng)技術(shù)改造。其中,投資3500萬(wàn)元將傳統(tǒng)電除塵改為目前最先進(jìn)的電袋復(fù)合式除塵器,除塵效率達(dá)到了99.92%;投資4100萬(wàn)元將脫硫設(shè)備改為石灰石-石膏濕法脫硫工藝,脫硫效率大于95%,脫硫裝置可用率達(dá)98%,二氧化硫年排放量與替代機(jī)組相比可減排約4900噸;投資5100萬(wàn)元將鍋爐煙氣脫硝系統(tǒng)改為低氮分層燃燒技術(shù)和選擇性催化還原等工藝進(jìn)行脫硝系統(tǒng)改造,降低外排氮氧化物濃度,脫氮效率70%,氮氧化物年排放量與替代機(jī)組相比可減排約1萬(wàn)噸,節(jié)約標(biāo)煤15萬(wàn)噸。
該廠全面研究分析國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的脫硝技術(shù),結(jié)合公司實(shí)際,于2014年8月至9月利用2號(hào)機(jī)組C級(jí)檢修之際,投資3320萬(wàn)元進(jìn)行了2號(hào)鍋爐脫硝提效改造。之前沙河電廠2號(hào)鍋爐脫硝采用SCR法,設(shè)2臺(tái)SCR反應(yīng)器,每臺(tái)SCR反應(yīng)器設(shè)計(jì)三層催化劑,其中兩層已安裝催化劑,最上一層為預(yù)留層,未安裝催化劑,機(jī)組脫硝效率在75%左右。本次脫硝提效改造是采用原有板式催化劑,在SCR反應(yīng)器預(yù)留層加裝一層催化劑,并相應(yīng)增加吹灰器等輔助設(shè)施,改造后的2號(hào)機(jī)組脫硝效率達(dá)到86%,出口NOx濃度滿足國(guó)家環(huán)保部新頒布的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求。2號(hào)機(jī)組檢修期間,沙河電廠還投入200萬(wàn)元實(shí)施了汽輪機(jī)汽封改造、更新控制系統(tǒng)、拆除旁路擋板等10余項(xiàng)技術(shù)改造措施提升脫硫、脫硝、除塵系統(tǒng)運(yùn)行效率。目前經(jīng)過技改后的2號(hào)機(jī)組達(dá)到“零排放”標(biāo)準(zhǔn)。
為達(dá)到區(qū)域(河北南網(wǎng))同類型機(jī)組的先進(jìn)水平的目標(biāo),今年以來,沙河電廠還從設(shè)備管理、運(yùn)行操作管理等多方面入手,加強(qiáng)對(duì)標(biāo)管理,通過細(xì)化并控制各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等手段提升了機(jī)組經(jīng)濟(jì)水平。截至2014年10月11日,沙河電廠利潤(rùn)累計(jì)完成41078.32萬(wàn)元,發(fā)電煤耗累計(jì)完成305.91克/千瓦時(shí),發(fā)電廠用電率累計(jì)完成6.02%,綜合廠用電率累計(jì)完成6.54%,主、輔設(shè)備完好率分別達(dá)到100%和99%,機(jī)組等效可用系數(shù)完成99.79%,消除各類缺陷9446項(xiàng),消缺率完成98.78%,較2013年水平有了較大提高,與對(duì)標(biāo)電廠同期數(shù)據(jù)比較,各指標(biāo)均好于或接近對(duì)標(biāo)電廠。
邢臺(tái)地處全國(guó)大氣污染最嚴(yán)重的京津冀地區(qū),位于邢臺(tái)沙河市境內(nèi)的沙河電廠充分認(rèn)識(shí)到環(huán)保安全對(duì)公司的極端重要性,提出“綠色、環(huán)保、安全、節(jié)能”管理理念,將環(huán)保工作作為企業(yè)生存發(fā)展的基本素質(zhì)和前提要求。他們提出,將環(huán)保工作等同于安全工作來管理,將環(huán)保設(shè)施等同于發(fā)電主設(shè)備來管理,這堅(jiān)定了該廠做好環(huán)保這個(gè)“硬指標(biāo)”的決心和信心。
邢臺(tái)市作為全國(guó)執(zhí)行大氣污染物排放特別限制的重點(diǎn)地區(qū),火電行業(yè)排放標(biāo)準(zhǔn)高于其他地方。在此背景下,沙河電廠嚴(yán)格按照國(guó)家和地方大氣污染綜合治理的計(jì)劃要求,精心組織,超前謀劃,積極實(shí)施各項(xiàng)環(huán)保技改工程。自2013年以來,該廠累計(jì)投入4.95億元資金用于節(jié)能環(huán)保多項(xiàng)技術(shù)改造。其中,投資3500萬(wàn)元將傳統(tǒng)電除塵改為目前最先進(jìn)的電袋復(fù)合式除塵器,除塵效率達(dá)到了99.92%;投資4100萬(wàn)元將脫硫設(shè)備改為石灰石-石膏濕法脫硫工藝,脫硫效率大于95%,脫硫裝置可用率達(dá)98%,二氧化硫年排放量與替代機(jī)組相比可減排約4900噸;投資5100萬(wàn)元將鍋爐煙氣脫硝系統(tǒng)改為低氮分層燃燒技術(shù)和選擇性催化還原等工藝進(jìn)行脫硝系統(tǒng)改造,降低外排氮氧化物濃度,脫氮效率70%,氮氧化物年排放量與替代機(jī)組相比可減排約1萬(wàn)噸,節(jié)約標(biāo)煤15萬(wàn)噸。
該廠全面研究分析國(guó)內(nèi)外先進(jìn)的脫硝技術(shù),結(jié)合公司實(shí)際,于2014年8月至9月利用2號(hào)機(jī)組C級(jí)檢修之際,投資3320萬(wàn)元進(jìn)行了2號(hào)鍋爐脫硝提效改造。之前沙河電廠2號(hào)鍋爐脫硝采用SCR法,設(shè)2臺(tái)SCR反應(yīng)器,每臺(tái)SCR反應(yīng)器設(shè)計(jì)三層催化劑,其中兩層已安裝催化劑,最上一層為預(yù)留層,未安裝催化劑,機(jī)組脫硝效率在75%左右。本次脫硝提效改造是采用原有板式催化劑,在SCR反應(yīng)器預(yù)留層加裝一層催化劑,并相應(yīng)增加吹灰器等輔助設(shè)施,改造后的2號(hào)機(jī)組脫硝效率達(dá)到86%,出口NOx濃度滿足國(guó)家環(huán)保部新頒布的《火電廠大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)》要求。2號(hào)機(jī)組檢修期間,沙河電廠還投入200萬(wàn)元實(shí)施了汽輪機(jī)汽封改造、更新控制系統(tǒng)、拆除旁路擋板等10余項(xiàng)技術(shù)改造措施提升脫硫、脫硝、除塵系統(tǒng)運(yùn)行效率。目前經(jīng)過技改后的2號(hào)機(jī)組達(dá)到“零排放”標(biāo)準(zhǔn)。
為達(dá)到區(qū)域(河北南網(wǎng))同類型機(jī)組的先進(jìn)水平的目標(biāo),今年以來,沙河電廠還從設(shè)備管理、運(yùn)行操作管理等多方面入手,加強(qiáng)對(duì)標(biāo)管理,通過細(xì)化并控制各項(xiàng)技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)等手段提升了機(jī)組經(jīng)濟(jì)水平。截至2014年10月11日,沙河電廠利潤(rùn)累計(jì)完成41078.32萬(wàn)元,發(fā)電煤耗累計(jì)完成305.91克/千瓦時(shí),發(fā)電廠用電率累計(jì)完成6.02%,綜合廠用電率累計(jì)完成6.54%,主、輔設(shè)備完好率分別達(dá)到100%和99%,機(jī)組等效可用系數(shù)完成99.79%,消除各類缺陷9446項(xiàng),消缺率完成98.78%,較2013年水平有了較大提高,與對(duì)標(biāo)電廠同期數(shù)據(jù)比較,各指標(biāo)均好于或接近對(duì)標(biāo)電廠。









