10月13日,吉林石化公司化肥廠對(duì)苯乙烯裝置汽提凝液泵實(shí)施技術(shù)改造,確保了設(shè)備的安全穩(wěn)定運(yùn)行,年可節(jié)約51.76萬(wàn)元。
這個(gè)廠苯乙烯裝置汽提凝液泵GA304其正常電流是170安,而該泵2012年開(kāi)車以來(lái)電流為240安,并有8次因電流超負(fù)荷而跳車。拆檢后發(fā)現(xiàn)泵葉輪及蝸殼表面附著一層黑垢,該垢層造成泵流道堵塞,使得泵負(fù)載增大電流升高,每三天需要對(duì)泵清理一次。
為保證300單元穩(wěn)定運(yùn)行,這個(gè)廠組織人員進(jìn)行技術(shù)攻關(guān)。技術(shù)人員發(fā)現(xiàn),葉輪及蝸殼表面的黑色物質(zhì)主要為300單元反應(yīng)器催化劑粉塵,且粉塵具有磁性。而該泵葉輪材質(zhì)也具有磁性。在這種情況下,高速流動(dòng)的催化劑粉塵極易吸附在葉輪及蝸殼表面,造成泵負(fù)荷升高。癥結(jié)找到后,這個(gè)廠將葉輪及蝸殼材質(zhì)更換為沒(méi)有磁性的奧氏體不銹鋼,使其不吸附催化劑粉塵,降低泵負(fù)載和運(yùn)行電流。此次改造確保了泵葉輪及蝸殼不結(jié)垢,泵運(yùn)行電流由240安降到170安。









