“截至目前,我們鍋爐工區(qū)經(jīng)過多措并舉,降低能耗,鍋爐標(biāo)準(zhǔn)煤耗率累計完成97.6千克/噸,較去年同期下降2.51千克/噸;鍋爐用電單耗累計完成10.41千瓦時/噸,比去年同期下降1.02千瓦時/噸。”9月15日,在玉門油田水電廠鍋爐工區(qū),工區(qū)主任夏博談起今年的生產(chǎn)能耗指標(biāo),一臉的興奮勁。
鍋爐是水電廠的主要生產(chǎn)設(shè)備,也是水電廠的能耗大戶,同時也擔(dān)負(fù)著整個油田的發(fā)供電、供熱任務(wù)。巨大的鍋爐機(jī)組運行起來,可以說是相當(dāng)震撼。但提起其能耗,不得不承認(rèn)是“干得多,吃得也多”。據(jù)統(tǒng)計,鍋爐燃煤占整個水電廠生產(chǎn)成本的30%。同時,鍋爐還要消耗大量的水、電和部分煉廠富裕瓦斯氣。因此,鍋爐運行的是否經(jīng)濟(jì)高效,直接關(guān)系到全廠上下的效益。
為了降低鍋爐能耗,玉門油田水電廠鍋爐工區(qū)將鍋爐的能耗分解到各個環(huán)節(jié)、各個流程,逐一對癥下藥。
技術(shù)改造,讓鍋爐運行更高效。去年年底,水電廠對14號鍋爐三器進(jìn)行改造。改造后,預(yù)熱器漏風(fēng)明顯降低,煙道積灰較少煙氣阻力下降,鍋爐運行時兩臺吸風(fēng)機(jī)入口擋板開度降低約50%,送、吸風(fēng)機(jī)電耗大幅度降低;減溫器改造則將面式減溫器改為噴水減溫器,主氣溫度的調(diào)節(jié)余量增大,吹灰次數(shù)相對減少,吹灰器汽耗和電耗降低;省煤器的給水換熱效果加強(qiáng),使排煙溫度下降,排煙損失減少,鍋爐效率增加。
提升負(fù)荷率,讓鍋爐運行更高效。通過廠部協(xié)調(diào),六期1、2號鍋爐負(fù)荷率都達(dá)到90%以上,比去年同期上升近8%,使“大馬拉小車”的現(xiàn)象減少,效率顯著提升。
控制過??諝庀禂?shù),降低熱量和電量損失。水電廠鍋爐工區(qū)嚴(yán)格控制鍋爐煙氣含氧量,由工區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、專工、技師督促運行人員,在保證鍋爐負(fù)壓正常、燃燒良好情況下,盡量采用煙氣含氧量在3%至5%的低氧燃燒,每天由專工技師到現(xiàn)場監(jiān)督各運行班嚴(yán)格執(zhí)行,并當(dāng)月進(jìn)行煙氣含氧量合格率完成情況的考核。煙氣含氧量由2013年以前的5%左右下降至目前的3%,1、2號爐的煙氣溫度也下降了近15攝氏度,排煙損失大幅度降低,同時,使鍋爐的吸、送風(fēng)量大幅度下降,吸、送風(fēng)機(jī)的電耗也大幅度降低。
精管小指標(biāo),提升鍋爐平穩(wěn)運行周期。水電廠鍋爐工區(qū)運行人員在日常生產(chǎn)中,加強(qiáng)了氣溫、壓力、含氧量、配風(fēng)大小、飛灰可燃物、煤粉細(xì)度等小指標(biāo)的控制,由過去監(jiān)督考核的常規(guī)指標(biāo)又增加一項氧量的考核,通過運行操作人員的精心調(diào)整,鍋爐一直保持無結(jié)焦的良好生產(chǎn)狀態(tài),目前,六期鍋爐運行時間為9651個小時,比去年同期多運行2478個小時。
鍋爐是水電廠的主要生產(chǎn)設(shè)備,也是水電廠的能耗大戶,同時也擔(dān)負(fù)著整個油田的發(fā)供電、供熱任務(wù)。巨大的鍋爐機(jī)組運行起來,可以說是相當(dāng)震撼。但提起其能耗,不得不承認(rèn)是“干得多,吃得也多”。據(jù)統(tǒng)計,鍋爐燃煤占整個水電廠生產(chǎn)成本的30%。同時,鍋爐還要消耗大量的水、電和部分煉廠富裕瓦斯氣。因此,鍋爐運行的是否經(jīng)濟(jì)高效,直接關(guān)系到全廠上下的效益。
為了降低鍋爐能耗,玉門油田水電廠鍋爐工區(qū)將鍋爐的能耗分解到各個環(huán)節(jié)、各個流程,逐一對癥下藥。
技術(shù)改造,讓鍋爐運行更高效。去年年底,水電廠對14號鍋爐三器進(jìn)行改造。改造后,預(yù)熱器漏風(fēng)明顯降低,煙道積灰較少煙氣阻力下降,鍋爐運行時兩臺吸風(fēng)機(jī)入口擋板開度降低約50%,送、吸風(fēng)機(jī)電耗大幅度降低;減溫器改造則將面式減溫器改為噴水減溫器,主氣溫度的調(diào)節(jié)余量增大,吹灰次數(shù)相對減少,吹灰器汽耗和電耗降低;省煤器的給水換熱效果加強(qiáng),使排煙溫度下降,排煙損失減少,鍋爐效率增加。
提升負(fù)荷率,讓鍋爐運行更高效。通過廠部協(xié)調(diào),六期1、2號鍋爐負(fù)荷率都達(dá)到90%以上,比去年同期上升近8%,使“大馬拉小車”的現(xiàn)象減少,效率顯著提升。
控制過??諝庀禂?shù),降低熱量和電量損失。水電廠鍋爐工區(qū)嚴(yán)格控制鍋爐煙氣含氧量,由工區(qū)領(lǐng)導(dǎo)、專工、技師督促運行人員,在保證鍋爐負(fù)壓正常、燃燒良好情況下,盡量采用煙氣含氧量在3%至5%的低氧燃燒,每天由專工技師到現(xiàn)場監(jiān)督各運行班嚴(yán)格執(zhí)行,并當(dāng)月進(jìn)行煙氣含氧量合格率完成情況的考核。煙氣含氧量由2013年以前的5%左右下降至目前的3%,1、2號爐的煙氣溫度也下降了近15攝氏度,排煙損失大幅度降低,同時,使鍋爐的吸、送風(fēng)量大幅度下降,吸、送風(fēng)機(jī)的電耗也大幅度降低。
精管小指標(biāo),提升鍋爐平穩(wěn)運行周期。水電廠鍋爐工區(qū)運行人員在日常生產(chǎn)中,加強(qiáng)了氣溫、壓力、含氧量、配風(fēng)大小、飛灰可燃物、煤粉細(xì)度等小指標(biāo)的控制,由過去監(jiān)督考核的常規(guī)指標(biāo)又增加一項氧量的考核,通過運行操作人員的精心調(diào)整,鍋爐一直保持無結(jié)焦的良好生產(chǎn)狀態(tài),目前,六期鍋爐運行時間為9651個小時,比去年同期多運行2478個小時。









