自2009年12月首臺機(jī)組投產(chǎn),位于江蘇省南京市的華能金陵電廠一直致力于打造國內(nèi)一流節(jié)能環(huán)保電廠,不斷摸索實踐著更清潔、更環(huán)保的火電可持續(xù)發(fā)展之路。2015年1月1日,完工投運(yùn)的該廠1號機(jī)組煙氣協(xié)同治理環(huán)保改造,對此做出了最精彩的注解。
堅持探索
眼下,環(huán)保成了各行各業(yè)熱議的話題,電力行業(yè)也不例外。
華能集團(tuán)公司副總經(jīng)理、華能國際總經(jīng)理劉國躍指出:“華能國際將積極擔(dān)負(fù)節(jié)能減排責(zé)任,以‘超環(huán)保、超節(jié)能’為目標(biāo),不斷學(xué)習(xí)實踐、開拓創(chuàng)新,不遺余力地摸索實踐煤電的綠色發(fā)展之路,全力以赴保護(hù)祖國的碧水藍(lán)天”。
2014年5月,華能國際在充分學(xué)習(xí)調(diào)研國外燃煤機(jī)組環(huán)保減排的基礎(chǔ)上,結(jié)合我國火電機(jī)組及節(jié)能減排實際,研究探討脫除煙氣污染物的技術(shù)路線,確定了燃煤機(jī)組煙氣污染物協(xié)同治理技術(shù)的方向。
由于煤電機(jī)組超凈排放的核心技術(shù),幾乎都被歐盟和日本等發(fā)達(dá)國家掌握。在百萬千瓦機(jī)組開展煙氣治理環(huán)保改造工程,國內(nèi)尚無實例供參考。這對華能金陵人來說,無論從技術(shù)保障,還是實踐經(jīng)驗,都是一次全新的嘗試。
隨著前期工作的開展,更多的問題開始出現(xiàn),尤其是在改造技術(shù)路線選擇上,眾專家意見不一。一部分人認(rèn)為,濕式除塵器的技術(shù)路線不錯,但投資高,維護(hù)量大,有缺憾;還有一部分人堅持煙氣協(xié)同治理技術(shù)路線,但煙氣協(xié)同治理技術(shù)路線實施后究竟會是什么效果,大家心里又底氣不足。
經(jīng)過反復(fù)溝通交流、研究討論,金陵電廠先后制定了三套技術(shù)路線,并經(jīng)過了不斷完善和反復(fù)論證,最終確定了煙氣協(xié)同治理技術(shù)路線,以煙塵深度治理、脫硫提效、脫硝提效和風(fēng)機(jī)增容等為主要改造項目,盡可能利用原有系統(tǒng),最大程度地降低綜合資源消耗,控制投資造價。
“榜”上有名
2014年5月,項目可行性研究工作完成,電廠乘勢發(fā)力,將方案成功申報環(huán)保改造國家示范項目。6月27日,國家能源局印發(fā)《關(guān)于下達(dá)2014年煤電機(jī)組環(huán)保改造示范項目的通知》,該廠1號機(jī)組赫然“榜”上有名。華能金陵電廠超凈排放改造試點(diǎn)成為了國家環(huán)保示范項目。
8月26日,電廠組織成立了廠長吳揚(yáng)、黨委書記張立健為組長的“環(huán)保改造領(lǐng)導(dǎo)小組”,下設(shè)脫硫提效、煙塵深度治理、低氮燃燒器等改造項目工作組,由分管廠領(lǐng)導(dǎo)牽頭負(fù)責(zé),協(xié)調(diào)推進(jìn)改造工作。10月11日,電廠煙氣協(xié)同治理環(huán)保改造項目正式開工。
“工作要求高,技術(shù)水平先進(jìn)”,這是施工方上海電氣公司對金陵電廠的評價。工程建設(shè)中,一個個攔路虎接踵而至,龐大的施工現(xiàn)場,僅主體建設(shè)單位就有四家,另外還有低氮燃燒器改造、脫硫改造、低低溫電除塵改造等工程齊頭并進(jìn)。高峰期施工人數(shù)多達(dá)1500人。
金陵電廠領(lǐng)導(dǎo)班子深知質(zhì)量控制沒有捷徑。因此,電廠工作人員與施工人員一起每天24小時奮戰(zhàn)在現(xiàn)場。改造期間,大家?guī)缀醺鱾€都干裂著嘴唇、熬紅了雙眼、工作服遍布著油漬。
終得碩果
“要舉全廠之力,聚全現(xiàn)場之力,確保1號機(jī)組改造后168 小時試運(yùn)行一次成功。”吳揚(yáng)、張立健吹響了決戰(zhàn)的沖鋒號。最后階段,金陵人不舍晝夜堅守在現(xiàn)場,常常一邊端著盒飯,一邊商討解決難題?,F(xiàn)場試運(yùn)指揮部的會議桌前總是座無虛席,大家梳理問題,制定措施,協(xié)調(diào)工作,常常到半夜。就這樣一道道難關(guān)被攻克,一個個節(jié)點(diǎn)得以順利實現(xiàn),一步一步看到了超凈排放的曙光。
2015年1月1日,改造后的設(shè)備通過168試運(yùn),標(biāo)志著改造工作完工。據(jù)江蘇省環(huán)境監(jiān)測站的現(xiàn)場比對和監(jiān)測,煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放指標(biāo)分別達(dá)到2、5和11毫克/標(biāo)立方米,主要參數(shù)全部優(yōu)于設(shè)計值。與改造前相比,按機(jī)組年利用5500小時計算,每年可少向大氣中排放煙塵約240噸,減排二氧化硫約900噸,每年氮氧化物產(chǎn)生量減少約821噸,按選擇性催化還原脫硝效率80%計,全年可少排放氮氧化物約165噸。
此外,由于采用煙氣協(xié)同治理技術(shù),減少了設(shè)備投入,整個工程比采取濕式除塵器技術(shù)方案節(jié)省約5000萬元。同時,因為對生產(chǎn)前后端進(jìn)行綜合治理,分解了節(jié)能減排壓力,改造后脫硫、脫硝生產(chǎn)成本進(jìn)一步降低。可以說,改造工程真正實現(xiàn)了既節(jié)能又環(huán)保,相較其他技術(shù)方案優(yōu)勢明顯。
今年1月18日,南京市環(huán)保局聯(lián)合江蘇省環(huán)保廳對華能金陵電廠1號機(jī)組超低排放工程進(jìn)行了現(xiàn)場驗收,檢查結(jié)果顯示,煙塵、二氧化硫、氮氧化物排放指標(biāo)全部達(dá)到燃?xì)廨啓C(jī)組排放限值標(biāo)準(zhǔn)。這標(biāo)志著,首次在國內(nèi)百萬千瓦機(jī)組上不采用濕式電除塵器設(shè)計,采取煙氣協(xié)同治理技術(shù)路線的環(huán)保改造,獲得了圓滿成功。
據(jù)悉,今年上半年,金陵電廠還將以1號機(jī)組煙氣協(xié)同治理改造的經(jīng)驗為借鑒,繼續(xù)對2號機(jī)組進(jìn)行環(huán)保改造。與此同時,進(jìn)一步摸索實踐,繼續(xù)優(yōu)化完善1號機(jī)組的環(huán)保系統(tǒng)功能,做好減排、節(jié)能、安全和經(jīng)濟(jì)性的綜合平衡。









