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東方特鋼 一個能耗大戶的節(jié)能征程

   2015-01-07 中國節(jié)能網(wǎng)2580
核心提示: 振石集團(tuán)東方特鋼股份有限公司作為南湖區(qū)重點用能企業(yè),公司高度重視節(jié)能工作,節(jié)能工作始終貫穿于每一道生產(chǎn)工序中,每年公司與各部門、分廠簽訂經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,規(guī)定能源消耗指標(biāo),每月對責(zé)任單位進(jìn)行能源消耗月度考核。
      振石集團(tuán)東方特鋼股份有限公司作為南湖區(qū)重點用能企業(yè),公司高度重視節(jié)能工作,節(jié)能工作始終貫穿于每一道生產(chǎn)工序中,每年公司與各部門、分廠簽訂經(jīng)濟(jì)責(zé)任制,規(guī)定能源消耗指標(biāo),每月對責(zé)任單位進(jìn)行能源消耗月度考核。
 
      振石集團(tuán)東方特鋼股份有限公司又是南湖區(qū)規(guī)模最大的企業(yè),也是新豐鎮(zhèn)能耗“巨無霸”,但從2010年開始,這家企業(yè)就開始了節(jié)能減排的漫漫征途,而這幾年在這方面的投入更是十分可觀,僅2013、2014兩年,企業(yè)就投入近億元用于節(jié)能減排。
 
      大手筆技改推動節(jié)能減排
 
      2014年,振石集團(tuán)東方特鋼股份有限公司相繼開展了光伏發(fā)電、余熱發(fā)電、照明/空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造等項目。目前,振石集團(tuán)東方特鋼股份有限公司與浙江正泰新能源開發(fā)有限公司合作正在開展建設(shè)屋頂光伏發(fā)電,項目安裝完成后,該企業(yè)將現(xiàn)有65%的屋頂用于光伏發(fā)電,年發(fā)電量可達(dá)700萬千瓦時。
 
      余熱發(fā)電技改和照明、空調(diào)系統(tǒng)節(jié)能改造項目:其中前者是在設(shè)計中優(yōu)先選用能耗小的工藝流程和生產(chǎn)方法,采用高效節(jié)能新產(chǎn)品和熱效率高的熱工設(shè)備,將企業(yè)現(xiàn)有的3臺大型冶煉爐煙氣全部實施改造,充分利用余熱等降低生產(chǎn)綜合能耗指標(biāo),目前正在建設(shè)中;而后者已經(jīng)在去年10月完成,整個企業(yè)內(nèi)所有廠房照明光源和路燈已全部被換成了led燈具,企業(yè)內(nèi)全部空調(diào)也更換為更節(jié)能的變頻式空調(diào),同時配備了配套的電氣等節(jié)能設(shè)備。
 
      這3項技改完成后,年節(jié)約標(biāo)煤2.27萬噸,減少二氧化碳排放5.67萬噸,減少二氧化硫排放約374噸,不僅如此,如今人們最為關(guān)心的造成霧霾的總懸浮顆粒物也將減少317.8噸。而對企業(yè)來說,僅這3項一年下來就可節(jié)約電費3500萬元。
 
      除此之外,去年東方特鋼還上馬了酸洗退火爐節(jié)能改造項目,從能源利用效率上下功夫。采用納米保溫材料增加熱輻射效率,令天然氣燃燒得更為充分,這項技改成功投產(chǎn)后,將可節(jié)能4%左右,而這已經(jīng)是企業(yè)對這類爐具的第二次技改。
 
      2015年,該企業(yè)計劃上馬循環(huán)水泵節(jié)能技改項目,以提高水循環(huán)利用率,減少污水排放。
 
      高效管理踩實環(huán)保每一步
 
      就在去年12月,東方特鋼完成了能源管理體系認(rèn)證,這項認(rèn)證通過并不容易,公司各項能耗指標(biāo)必須達(dá)到行業(yè)先進(jìn)水平。作為一家重點用能企業(yè),東方特鋼在走向這眾多要求的道路上付出了大量努力。
 
      早在2012年,東方特鋼就設(shè)立了工程能環(huán)部,作為能源專職管理部門,建立了相關(guān)能源管理制度。該公司每年都會設(shè)立員工合理化建議獎,鼓勵一線員工也從生產(chǎn)實際中發(fā)掘節(jié)能減排的潛能。
 
      僅在去年,就有多項來自員工的增收節(jié)支降耗項目,為企業(yè)大幅降低了能耗、減少了排放、節(jié)約了成本。動力分廠員工鄧拓等發(fā)現(xiàn)酸洗水泵房供電變壓器平均負(fù)荷率不足30%,變壓器損耗較大,運行經(jīng)濟(jì)性也差,就通過對供電系統(tǒng)進(jìn)行綜合論證,完善變壓器負(fù)荷監(jiān)控裝置,加強動力變壓器巡回檢查等方法,將2臺供電變壓器改為1臺,進(jìn)行經(jīng)濟(jì)運行,每年可為企業(yè)節(jié)約電費13萬元;而退洗分廠員工楊樹根等提出將酸泵密封水回收利用,減少退洗廢水排放量,從而將藥劑處理成本降低了約三分之一,預(yù)計每年可為企業(yè)節(jié)約20多萬元。
 
 
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